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2024/9/6 11:24:42制动管系是铁路货车制动系统的重要组成部件,其连通着制动系统各个阀体,起到传递制动压力的作用。目前,我国铁路货车制动管接头体与制动管管体采用焊接形式相连接,由于制动管结构特点和焊接热作用不均匀等因素,导致制动管焊后会产生较高的残余应力,从而影响制动管的静载荷强度、疲劳强度、抗应力腐蚀性、刚性和稳定性。车辆运行过程中,在外界载荷的作用下,制动管焊趾附近多次发生疲劳断裂破坏,会危及行车安全。因此,有必要对焊后的制动管进行残余应力测试,了解残余应力大小并改进焊接工艺,降低制动管焊后残余应力。
本文以脱轨阀制动管为研究对象,采用钻孔残余应力测试方法,对原焊接组装工艺条件下的制动管进行残余应力测试,分析其产生较大残余应力的原因,并对焊接工艺进行改进。
残余应力测试方法
试验中选用JHBX120-3C应变片,应变片敏感栅中心连接圆直径D=10mm,钻孔中心到应变片敏感栅近孔端和远孔端的距离分别为r1=3.45mm和r2=6.55mm,钻孔中心和应变花敏感栅中心连接圆圆心设置在距离焊趾15mm处。测试设备采用南京聚航科技有限公司的JHMK残余应力测试系统,由JHYC静态应变仪和JHZK-L残余应力钻孔装置组成,多点测量,全软件操作,自动实时计算残余应力,测量结果准确,精度高。
根据GB/T31310-2014规定,由于制动管壁厚为2.5mm,小于应变花敏感栅中心连接圆直径D=10mm,故制动管为薄工件,对薄工件一般应钻通孔。钻孔时,采用转速为2440r/min的低速钻通孔法进行残余应力测试,钻孔直径为φ2mm,测试步骤如下:
1. 将粘贴好应变片的制动管装夹在钻孔装置上;
2. 将测试导线连接至静态应变仪上,进行参数设置、应变清零、数据采集。
3. 启动钻孔装置,一直钻透单侧管壁;钻透后,退出钻头,关闭钻孔装置。
4. 保持试件不动,等待数据变化,直至3个方向的应变值平稳后,停止采集数据,保存数据。
测试结果分析
这次试验中,对3个制动管试件进行了残余应力测试,图1为其中一个制动管钻孔和等待数据平稳时的3个应变片的时域响应信号,加工应变在300με左右,与标准中描述一致,最终3个方向的应变值均平稳。
3个试件的残余主应力及主应力方向角计算结果表明,*大压缩主应力达到95-201MPa左右,方向与管身母线成12°-23°左右,3个试件的残余主应力方向角分布范围如图2。制动管焊后产生较大残余应力的主要原因是制动管焊接冷却后,焊缝长度缩短,致使焊缝产生了径向收缩变形,焊缝附近的管身母线方向上产生弯曲压应力。同时,焊接过程中,管身受焊接热作用后产生变形。根据现在的焊接组装工艺,管身端头面与接头体内部的台阶面是相接触的,这限制了管身端部的自由伸长,加剧了焊缝处的径向收缩变形,导致焊缝附近产生了较大的残余压应力。由于接头体和管身通过焊缝连接,焊缝阻止制动管管身产生径向收缩变形,焊趾处相应的也会产生较大的残余拉应力。在外载荷的作用下,二次应力的作用,使得管身侧的焊趾承受的*大拉应力增大,加大了焊趾处疲劳破坏的概率。
为了解决焊接过程中管身端部自由伸长收到约束的问题,改进管身和接头体组装工艺,在管身端部与接头体内部台阶面之间预留一定的间隙。
结论
铁路货车制动管原焊接组装工艺,由于制动管管身端部在焊接热的作用下伸长变形受到约束,加剧了焊缝处的径向收缩变形,导致焊缝附近产生较大的残余压应力,残余应力以平衡状态存在于制动管中,使得制动管管身侧焊趾处产生相应的较大残余拉应力,在外载荷作用下,由于二次应力的作用,使得焊趾处承受了较大的拉应力,易产生疲劳断裂,严重影响列车的运行安全。