大桥梁段锚箱超声波去应力工艺
时间:2023-08-16 阅读:176
采用高强度钢可以提高焊接结构件的疲劳强度,目前在钢结构制造业和重大工程中得到广泛应用。而使用高强度钢的同时也会产生较大的焊接残余应力,这是阻碍构件疲劳强度、刚度等力学性能提高的重要因素之一,甚至产生残余变形。因此,残余应力的消除和均化就变得尤为重要。超声波去应力是一种局部消除焊接应力的新方法,本文采用磁测法检测超声冲击前后残余应力大小及变化,分析讨论影响超声冲击降低残余应力效果的几种因素。
试验材料、采用仪器
试验构件为某大桥梁段主缆上锚箱,材质为Q345-A,所选取的冲击焊缝是吊索耳板(板厚δ=52mm)与横隔板(板厚δ=24mm)的角焊缝。设备采用聚航科技生产的JH-Q30液晶超声波焊接应力消除设备,超声冲击工艺要求:压痕深度(0.5±0.2)mm;压痕覆盖率>90%;试验冲击频率20、27.5KHZ;残余应力检测方法采用磁测法,仪器采用JH-60三维应力磁测系统,探头尺寸为15mm*15mm。
实验步骤
为了探索影响超声冲击降低残余应力效果的几种因素,本次实验依次采取以下步骤:
1. 选用超声频率20KHz对1号测点焊缝熔合区、焊趾、母材10mm宽热影响区(应力测点30*10mm部位除外,以保证测试所需的平整度)进行冲击;对1号测点进行0.68、1.23、1.96、2.8mm四种不同深度的残余应力测试,见图1,观察冲击对不同层深的时效效果。
2. 选用27.5KHZ超声频率对2号测点焊缝进行步骤1)相同的冲击工艺及应力测试方法,测点见图1,观察不同频率的冲击效果。
3. 48h后对两个测点进行相同方法的残余应力测试,以观察应力是否有反弹现象。
4. 重复1)、2)操作的冲击工艺,将冲击时间延长20min。以观察延长冲击时间后的冲击效果。
试验结果及分析
通过对4次试验的应力测试结果评价,调整超声冲击工艺参数对冲击消除应力的影响。
步骤1:选用超声频率20KHz冲击前后不同层深残余应力大小及变化,测试结果见表1。
表1 试验步骤1的应力测试结果
构件状态 | 层深/mm | |||||||
0.68 | 1.23 | 1.96 | 2.8 | |||||
σx/MPa | σy/MPa | σx/MPa | σy/MPa | σx/MPa | σy/MPa | σx/MPa | σy/MPa | |
冲击前 | 192 | 366 | 181 | 361 | 180 | 351 | 179 | 346 |
冲击后 | -28 | -51 | 30 | 21 | 63 | 76 | 91 | 125 |
由表1可知:冲击前距表层深度3.00mm内不同层深的残余应力变化不大,其测值波动范围只限于应力测量的误差范围之内。冲击后浅表层应力降低幅值*大,产生一定压应力。层深1.96mm与2.8mm时,应力下降幅值减小;层深1.23mm与1.96mm层之间的应力下降幅值较大,表明在冲击工艺条件下,冲击后的塑性变形层在距表层深度1.23mm与1.96mm之间。
试验步骤2:选用30.5KHZ超声频率冲击前后不同层深残余应力大小及变化,测试结果见表2。
表2 试验步骤2应力测试结果
构件状态 | 层深/mm | |||||||
0.68 | 1.23 | 1.96 | 2.8 | |||||
σx/MPa | σy/MPa | σx/MPa | σy/MPa | σx/MPa | σy/MPa | σx/MPa | σy/MPa | |
冲击前 | 184 | 344 | 186 | 353 | 122 | 330 | 166 | 341 |
冲击后 | -59 | -78 | 38 | 12 | 43 | 54 | 83 | 106 |
由表2可知:在30.5KHZ冲击频率下,其应力变化规律与试验步骤1基本一致,冲击后的整体降低幅值较试验步骤一略小。但对于平均应力而言,层深1.96、2.8mm处应力有相对较大降低幅值,其原因之一与浅表层产生的更低应力值有关,这只能说明30.5KHz冲击条件下浅表层塑性变形层深度内冲击效果稍好,塑性变形层距表层深度没有大幅增加,仍在1.23-1.96mm范围内。
试验步骤3:48h后重复残余应力测试,测试结果见表3.
表3 试验步骤3应力测试结果
构件状态 | 层深/mm | |||||||
0.68 | 1.23 | 1.96 | 2.8 | |||||
σx/MPa | σy/MPa | σx/MPa | σy/MPa | σx/MPa | σy/MPa | σx/MPa | σy/MPa | |
冲击后1号 | -34 | -42 | 39 | 28 | 62 | 71 | 95 | 119 |
冲击后2号 | -55 | -79 | 39 | 12 | 41 | 50 | 89 | 103 |
由表3可知:冲击48h后应力没有进一步释放,且无反弹现象。其冲击后两次应力测试结果差异仍在应力测量误差范围内。
试验步骤4:重复冲击工艺,延长冲击时间20min,测试结果见表4.
表4 试验步骤4延长冲击时间后的测试结果
构件状态 | 层深/mm | |||||||
0.68 | 1.23 | 1.96 | 2.8 | |||||
σx/MPa | σy/MPa | σx/MPa | σy/MPa | σx/MPa | σy/MPa | σx/MPa | σy/MPa | |
冲击后1号 | -91 | -79 | 14 | 11 | 36 | 59 | 94 | 122 |
冲击后2号 | -101 | -112 | 9 | -8 | 19 | 13 | 87 | 101 |
由表4可知:在相同冲击工艺条件下,只延长冲击时间可一步释放应力,但会损伤表面,塑性变形层距表层深度仍在1.23-1.96mm之间。
结论
1. 超声冲击可有效降低焊缝区及热影响区残余应力,并能产生一定的表面压应力,是局部消除残余应力的理想工艺方法之一。
2. 塑性变形层深度是超声冲击的有效时效层深,该层深一般在1.5mm左右,冲击处理后可有效防止表层裂纹诱发和扩展。
3. 调整冲击工艺中频率及冲击振幅(变幅杆振幅)可相应优化冲击处理效果。而单一延长冲击时间可进一步提高冲击效果。