水轮机蜗壳水压试验时结构应力测试研究
时间:2022-08-30 阅读:2924
蜗壳是水轮机重要的过流部件,它不仅承受电站运行期间的水压力,还承受厂房上部结构传递的载荷。因此,必须要有足够的强度和刚度才能确保电站的安全运行。
某电站1-6号水轮发电机单机容量650MW,蜗壳材料B610CF,板厚从鼻端到进口段从36-75mm逐渐加厚,进口直径7.2m,*大设计内水压力为2.8MPa。通过设计计算和优化分析,将蜗壳设计为充水保压型。为检验蜗壳的整体结构强度和焊缝的焊接质量,按照设计要求,对蜗壳进行了水压试验。为了解蜗壳结构在水压试验过程中的实际受力情况,选取1台6号蜗壳,在蜗壳进行水压试验时对其进行结构应力测试。
水压试验应力测试成果及分析
测试仪器选择聚航科技生产的JHYC静态应变仪,仪器设置全软件操作,多通道应变值实时显示,数据实时保存,自动生成报表。
电阻应变片选择
所采用的应变片为两向直角应变片,电阻为119.5±0.1Ω,栅长*栅宽为3mm*3mm,灵敏度系数为2.08±1%。
应变片粘贴技术
将需要贴片的金属表面打磨平整,看到金属光泽后,用0号纱布沿应变片粘贴方向轻轻打磨成45°的交叉条纹,用脱脂棉球擦洗表面,直至脱脂棉球无污渍,表明粘贴表面符合要求。
根据受力方向在金属表面划线,一般采用粘贴绝缘胶布的方法,这样既实现划线的目的,还可以避免应变片的连接金属丝与金属表面接触。
在应变片上涂一层薄薄胶水,按设定方向粘贴在金属表面上,用拇指隔一层塑料薄膜,均匀地按压应变片,挤出多余的胶水。
将应变片的连接金属丝焊接在连接端子上,然后通过连接端子引出导线。测试其绝缘电阻达500MΩ以上后方可使用,否则应查找原因重新粘贴。
采用静态应变仪进行测试,引出导线有20cm即可,导线越短,受外界的干扰越小。将引出导线连接到应变仪上,用软件进行调试。
应力测点布置
为了解电站蜗壳结构在水压试验过程中实际受力情况,选取1台6号蜗壳进行结构应力测试。根据蜗壳设计计算结果,选取2个断面进行应力测试,均为结构有限元分析结果中的应力相对较大的断面,分别为第2节进水管断面(I-I断面)和第1节蜗壳断面(Ⅱ-Ⅱ断面)。在每个断面的顶部、腰部、过渡板上各布置1个测点,共计6个测试点,均布置在外壁上。I-I断面测点号为1、2、3,Ⅱ-Ⅱ断面测点号为4、5、6,其中1和4测点位于过渡板上,2、3、5、6测点位于蜗壳管节部位上。
每个测试点布置1个两向直角应变片,分别粘贴在管壁的环向受力和水流向受力方向上,用来测试应力的变化情况。本次实验中,粘贴应变片角度规定水流方向为0°,环向为90°。
应力测试过程
水压试验前的所有准备工作完成后,开始充水,当蜗壳内注满水,并排除蜗壳内的空气且水压力为0bar时,仪器调零,然后进行升压。升压过程:10bar→14bar→18bar→23bar→28bar→32bar→37bar→42bar,降压过程:42bar→37bar→32bar→28bar→23bar→18bar→14bar→10bar,每当达到规定的压力值时,保压5min,当达到*大压力42bar时,保压30min。在水压达到每个规定的压力值时,仪器进行读数,分析数值,并与计算值相比较,如应力值出现异常变化,应分析原因,采取相应措施,以达到应力测试的目的。
应力测试成果及分析
根据各断面测点实测应力值和各测点的数据可得出以下结果:
1.当水压力从10bar→42bar→10bar进行变化时,测点1*大主应力从22MPa→133MPa→28MPa变化,测点2*大主应力从55MPa→263MPa→58MPa变化,测点3*大主应力从59MPa→270MPa→65MPa变化,测点4*大主应力从21MPa→92MPa→17MPa变化,测点5*大主应力从61MPa→269MPa→62MPa变化,测点6*大主应力从50MPa→246MPa→53MPa变化。
以上说明,断面各测点随水压力的增大而增大,应力变化与水压力变化呈线性关系。
2.水压力达到42bar时,测点1*大主应力为133MPa,最小主应力为69MPa,测点2*大主应力为263MPa,最小主应力为125MPa,测点3*大主应力为270MPa,最小主应力为145MPa,测点4*大主应力为92MPa,最小主应力为60MPa,测点5*大主应力为269MPa,最小主应力为133MPa,测点6*大主应力为246MPa,最小主应力为133MPa。
以上说明:内水压增加时,管壁环向承受拉应力,为*大主应力方向,但水流向也承受拉应力,其数值相对较小。当水压力达到42bar时,断面各测点所受*大主应力范围为92-270MPa,*大应力位于第2节进水管断面腰部测点(测点3),各测点*大应力均在安全范围以内。
3.当水压力从10bar上升到42bar时,测点1应力的变化量为+111MPa,测点2应力的变化量为+208MPa,测点3应力的变化量为+211MPa,测点4应力的变化量为+71MPa,测点5应力的变化量为+208MPa,测点6应力的变化量为+196MPa。
当水压力从42bar降低到10bar时,测点1应力的变化量为-105MPa,测点2应力的变化量为-205MPa,测点3应力的变化量为-205MPa,测点4应力的变化量为-75MPa,测点5应力的变化量为-207MPa,测点6应力的变化量为-193MPa。
以上说明:在断面上的同一测点,水压从10bar→42bar→10bar,应力变化量的*对值基本相等,说明在水压试验过程中,应力数值的重现性较好,管壁所受应力无异常变化。
应力测试成果与有限元计算成果比较分析
应力测试结果中*大主应力方向为环向,因此对有限元计算的环向应力与应力测试结果中的*大主应力进行比较具有实际意义。这里仅以水压力为42bar为例,对应力测试结果与有限元计算结果进行了比较。
假设以应力测试结果为基准,比较结果表明:当内水压为42bar时,实测值与计算值相对误差范围为5.7%-6.8%。考虑到实测过程中的测量误差,有限元计算模型中单元划分的多少,网格的细密程度以及约束的不同,都是导致实测值与计算值产生差别的因素,因此,应力测试结果与有限元计算结果基本吻合。
结语
1.在升压过程中,蜗壳管壁膨胀,各测点均承受拉应力。
2.在水压试验过程中,各测点随水压力的增大而增大,随水压力的降低而减小,所受应力与水压力基本呈线性关系。
3.当内水压增加时,蜗壳管壁环向承受拉应力,为*大主应力方向,但水流向也承受拉应力,其数值相对较小。
4.在水压试验过程中,应力数值的重现性较好,管壁所受应力无异常变化。
5.实测应力结果与有限元计算结果基本吻合。
6.当水压力为42bar时,蜗壳所受应力在安全范围以内。