舰首部总段振动时效消除残余应力
时间:2022-06-17 阅读:671
某舰首部总段/首门的建造中,首门的装焊、首部总段外板的装焊、首部总段结构的装焊以及船台总装等工序会产生较大残余应力,而残余应力对首部总段/首门建造的影响非常大。所以在首部总段/首门建造中,必须在首门接触与船体的焊接约束前降低首部总段/首门内的残余应力水平。根据以往经验,采取振动时效工艺。并对振前前后的残余应力进行检测,验证其有效性。
残余应力对首部总段/首门建造的影响
1. 在首门三条周边缝切割结束后,由于残余应力的释放,首门会发生扭曲变形,变形会随应力时效而加剧,导致首门边缘与船体过渡不光顺,失去首部总段/首门整体建造的意义。
2. 由于工艺要求,在首门销轴定位前,首门周边缝不能切割完。在首门销轴定位和首门周边缝*切割后,首门的变形将导致销轴的不同心度增加,可能会影响首门的启闭。
3. 首部总段/首门建造后的自然时效会引起首门的变形,同样可能导致销轴的不同心度增加,仍然影响首门的使用。
振动时效工艺
本次设备使用聚航科技生产的JH-578A数码交流振动时效设备,采用高速变频伺服电机,激振力大,寿命长,时效效果稳定可靠。由激振器、控制主机、加速度传感器、夹具等组成。
激振器应具有一定的频率范围,频率连续可调,在振动过程中具有足够的稳频精度。一般来说,构件的固有频率可通过扫频的方法确定,可使构件在其固有频率附近产生共振;激振位置应产生足够大的激振力,以满足使被振构件产生足够动应力的要求。其中激振器由偏心机构和电动机组成,频率达160HZ,*大激振力为F=(2πf)2mr。
残余应力应力测试
为了研究和分析振动时效的有效性,所以要在振动前后对首部总段/首门进行残余应力测试。本次测试采用磁测法检测残余应力,这是一种无损残余应力测试方法。
首部总段/首门应力测试点选在焊缝密集区域,位于首部总段下颌的平台上,沿首门下缘分布,这些点靠近激振点,可以更准确地反映振动时效时构件内部残余应力的变化。
振动时效工艺流程
从理论上讲,振动与切割首门边缘缝两工序交替次数越多越好,但由于工期和成本的限制,最终确定上述工序交替两次。
*一次振动和前后应力测试
*一次切割:每舷两段,每段长约1m;两舷共计切割约4m缝。
第二次振动及前后应力测试。
第二次切割:每舷两段,每段长约1m;两舷共计切割约4m缝;转销轴安装工序。
振动时选用加速度时间曲线对时效过程监视。
振动时效工艺过程为振动前残余应力测量——安装机械式振动时效装置——试振以测定固有频率和确定激振力——振动时效——振动后残余应力测量。
先降低激振力,开机,手动扫频(1000-8000r/min),记录振动的频率响应曲线,找到*大振幅对应的各阶固有频率。选择共振峰大、频率低的共振频率作为主振频率。将转速调到亚共振点(主振频率的2/3所对应频率),观察加速度时间曲线,时效为几分钟,查看加速度有无升高后变平或先升高又下降再变平的情况。若有,证明激振力适合,若无,则逐渐调大激振力,直至激振力合适。
残余应力测试结果
*一次振动前后各测点的应力数据及应力消除的百分比、第二次振动后测点1#-5#、11#-15#的应力数据及最终应力消除的百分比见表1。
振动时效应根据试振确定的振动频率和激振力进行,观察加速度时间曲线。起振后加速度升高后变平或先升高又下降再变平,从变平开始稳定3-5min为振动截止时间。
振动后应力测量方法是*一次振动时,一舷的激振点为1-6,两舷共计12点;每个激振点处振动平均时间为14min;第二次振动时,一舷的激振点为1-2、5-7,两舷共计10点;每个激振点处振动平均时间为13min。
实施振动时效时为试件的正身状态,待销轴和其他附件安装完毕,完整切割首门周边缝。为保证边锋切割质量,应采用全位置切割机施工。
结论
首部总段/首门结构共振频率较高,转速在3200-4200r/min之间。*一次振动后,残余应力有松弛,共振转速降低2000-2150r/min之间,*一次振动应力消除率在30%左右;首门边缘切割后,整体应力得到释放,第二次振动后,其残余应力进一步降低和均化,最终应力消除率在45%左右。该工艺满足GB/T25713-2010标准。在实施该工艺后,首门在自由状态下,由于残余应力引起的变形满足后续工序的要求(支臂上各轴承座同心度偏差小于1mm)。